振动式节能冷渣机的发明及应用
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首先,设备简介
循环流化床(cfb)锅炉不仅可以燃烧高灰分、低热值的煤,而且由于其燃烧温度在850℃左右,烟气中so2、nox等有害有毒气体含量较低,符合国家现行排放标准。它是典型的节能环保发电设备。同时,底渣具有较高的综合利用价值,可作为水泥混合材提取稀有金属。然而,排渣温度高,因此需要冷却设备来冷却底部炉渣。冷渣机就是这样的设备,它与主机的连接位置如图1所示
底渣温度约为850℃。如果燃烧含灰量较高的劣质煤,会产生更多的底渣,必须回收大量的物理热量。为此,需要空气冷却,即,用冷空气冷却底渣,并在冷却空气的高温区燃烧底渣中的焦炭,然后将其作为锅炉二次空气的一部分送至主锅炉,这节省了煤,因为底渣的热量被锅炉吸收。为了将冷却空气送入锅炉,必须在机器中建立足够大的静压头。冷渣机采用机械振动输送炉渣,可在结构上处理机器内建立的静压头,振动部件可密封在机器内。此外,底渣在激振力和风力的双重作用下,与冷却空气有很好的热交换,可以减少冷却风量。
机械振动输送技术尚未在承压部件和高温条件下使用,只能靠自身创新。机器内设有振动床,热底渣在前端落下。振动床振动后,热底渣跳到尾部。同时,用冷空气吹底部,最后冷却的底部炉渣被转移到排渣装置;与热渣热交换后,冷空气被送到前面高温区的主机。冷渣机的振动结构不同于普通振动输送机。省略了详细的结构。附图5是框架结构图。冷渣机有以下核心技术:第一,振动床必须牢固地固定在振动架上,但振动床长度很长,温度很高,需要自由膨胀,否则会卡住;二是振动床不会粘渣,渣不会从通风槽中漏出;第三,如果振动部分和静止部分之间的密封不好,底部渣将吹向风室或风室的风将吹向热交换室;第四,必须在不吹出高压风和炉渣的情况下排放炉渣。经过多年反复研究,上述关键技术均已解决。经过冷热试验,确认完全满足设计要求。但是,由于一些客观原因,在热试验中没有获得关键数据(请参考另一个文件:热试验和设计改进)
二、与现有技术相比的突出优势
与目前最常用的鼓式冷渣机相比,鼓式冷渣机只能冷却炉渣,不能回收底渣余热,当底渣中含有焦炭时,渣管容易堵塞(见附图2);应提供冷却水循环系统;包括游泳池;泵;管道;阀门;等等。;功耗很大。锅炉房灰尘大,卫生条件差;设备使用寿命短;维护成本高;一些热空气等。应该从硫化床中抽出。冷渣机不仅可以回收底渣余热,还可以帮助主机进一步燃烧劣质煤;无粉尘,锅炉房卫生状况良好;用户不需要很多安装费用,只需连接冷热空气管道;底渣可用作水泥外加剂和提取稀有金属等。耗电量只有1.5千瓦;维护工作量小;设备重量轻、成本低等。
第三,市场形势
1、锅炉房设备改造:
中国有3000多台不同容量的循环流化床锅炉(2010年统计),约63000兆瓦已投入商业运行,占电力行业锅炉总数的1/3以上;在石油、化学工业、造纸、纺织和建筑材料工业中使用了许多动力循环流化床锅炉,其容量在35至220吨/小时之间。因为没有好的冷渣机,大多数锅炉都会排放红色炉渣,所以改造有很大的市场。
2.与新锅炉匹配:
根据国家能源局煤炭工业发展“十二五”规划数据,到2015年底,低热值煤综合利用装机容量达到7600万千瓦,煤矸石利用率达到75%,煤矸石和煤泥年产量达到3亿吨以上。这种煤主要由循环流化床锅炉消化。我国生产300mw和600mw的企业很多,生产中高压循环流化床锅炉的企业也很多。
2.国外市场:
我国的大容量循环流化床锅炉是从国外进口的,所以国外也有大容量循环流化床锅炉,但是炉渣冷却技术不好,所以有国外市场。
四.图纸描述
1.附图一大型cfb锅炉有多个出渣口,一般布置在锅炉的前壁,如4台135mw锅炉并排布置,2台50mw锅炉并排布置。该图所示的冷却气源来自锅炉的一次风,二次风管道未显示。
图2简要说明了辊式冷渣机使流化床渣管堵塞的原因。
图3:冷却空气在整个长度上同时进入振动床,因此热交换室设计为后部低,前部高,这促进了热空气在热交换室的前端流出。横截面图描述了底渣在换热室内的运动轨迹,底渣与冷却空气之间的相对速度很高;
图4 (2)显示了没有堆积的底渣的运动轨迹。实际情况是,大颗粒在振动床的底部滚动,随着颗粒尺寸的逐渐减小,它们跳跃、上下滚动,漂浮的between/きだよだよ0/,and被冷却风带入炉膛。以下颗粒较大,但冷却条件较好,且有从前到后的冷风冷却,因此大小底渣都能得到很好的冷却;
5图5中未显示一些结构,如热风出口下方的灰斗、振动床尾部的落渣装置等。
五大节煤效果
以135mwcfb锅炉为例,锅炉蒸汽产量为440吨/小时,过热蒸汽温度为540℃,给水温度为250℃,煤耗为75吨/小时,灰分为40%,底渣飞灰为50%,底渣为15吨/小时,含1.5%焦炭,进入燃焦:15×0,015×7800;1755×1000千卡/小时;如果冷渣器的散热损失不计算在内,则被认为是冷却空气带入锅炉并被锅炉吸收。炉底渣的物理热量相当于656.8公斤/小时的煤,锅炉年运行时间按7200小时计算:4729吨;同样燃烧的焦炭:3325吨。两项加在一起:8054吨/年,相当于4250吨/年标准煤。焦炭燃烧有许多定性因素,以上数字仅供参考
必须指出的是,送入炉膛的冷却空气量不会流经空空气预热器,因此二次空气的温度会升高,这有利于炉膛内的燃烧,但废气温度也会升高,这将降低锅炉效率。然而,两者的绝对值都很小,影响有限。
六.合作条件
联合开发,我提供技术支持,合作伙伴负责生产和销售;技术转让也是可能的。
振动节煤冷渣机热态试验及改进设计
热试验前,进行必要的冷态试验,出渣量为3.8吨/小时,并进行最大和最小出渣量,以确定电机的最大和最小速度;冷却空气静压为5千帕(风机大静压头),无泄漏,振动床风阻为20帕。
测试现场安装了冷热空气管道和切断阀。冷风管直径为450毫米,热风管直径为500毫米。设备就位后,进行振动试验,一切正常。
一、热态试验:
(1)日期和地点:2010年12月在河南省洛阳市洛阳阳光热电公司,在一台135mw循环流化床锅炉上。
(2)热态试验:
该冷渣机和辊式冷渣机共用一根热落渣管,热态试验从12月10日开始,元旦前结束,前后约半个月。然而,测试并不顺利,每次测试运行的时间极其不足,并且没有获得测试的关键数据。如底渣的最终冷却温度、热空气的出口温度、焦炭的燃烧等。
(三)、主要原因:
1.安装单元擅自启动冷渣机,在共振状态下长时间振动,使振动件振动变形,大大减少了冷渣机的出渣量,使落渣装置无法长时间保持密封;
2该冷渣机与辊式冷渣机共用一根热落渣管,容易造成堵渣和被迫停车。卸下并安装滚筒冷渣机的落渣管大约需要30分钟。运行半个多小时后,它将再次被阻塞。每次堵塞后,振动床上的炉渣被吹到空.落渣管清理后,振动床被热渣覆盖,不能立即振动。运行前必须等待冷渣器冷却,导致冷渣器长时间不能运行;请参见另一篇文章的附图2
3、炉渣入口漏气。安装过程中,安装人员没有在进渣口底部放防漏密封材料,密封砂应漏放。有些措施只能暂时采取,但不能长期维持。
二.改进的设计:
(1)锅炉点火时,冷渣机的进渣管向下膨胀,压缩松散的密封材料,结构简单可靠;
(2)改进落渣装置,增加大容量锅炉的落渣仓,(2)改进两个装置的尾部(略);
(3)增加振动床渣层厚度调节,与原渣量调节相联系,能适应主机随时变负荷运行时渣量的变化;
(4)换热室变为变截面,截面从后向前连续扩展,便于冷却空气的向前流动。
(5)进气控制门的改进。
1.主进风调节门和两个风门相对,可以减小风阻,提高调节性能。使用电动执行机构远程操作,当渣量变化时,只需按下按钮即可;
2.改进振动床进风调节门,将其改为带翻板的梯形螺杆;增加了前焦炭燃烧进气调节门,操作方便。
[本文作为“振动节煤冷渣机”一文的补充材料
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